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污水處理廠的常見問題及解決方案

更新時(shí)間:2015-07-27      點(diǎn)擊次數(shù):3115

污水處理廠的常見問題及解決方案

、常見問題分析

    現(xiàn)今大部分污水處理廠均采用二生化處理、傳統(tǒng)活性污泥法工藝,鼓風(fēng)曝氣。對(duì)于這種污水廠主要存在如下幾個(gè)常見問題:

    1、預(yù)處理構(gòu)筑物中對(duì)于格柵除污機(jī)的忽視

    格柵除污是預(yù)處理過程中的道關(guān)鍵工藝,它的作用是攔截去除大的固體物質(zhì),同時(shí)對(duì)后續(xù)工藝中的污水泵起保護(hù)作用,減少沉池漂浮物,防止工藝管路堵塞。有很多污水處理廠往往為了節(jié)省用地僅考慮設(shè)計(jì)道中粗格柵,柵條間隙為20mm---30mm,取消了細(xì)格柵的設(shè)置。此種做法存在幾點(diǎn)不足:

    (1)現(xiàn)狀的納污范內(nèi)基本仍是雨污合流系統(tǒng),雨季柵渣量較多,再加上水量大,水中布條及軟塑料制品等雜物被沖過柵條而進(jìn)入后續(xù)構(gòu)筑物,對(duì)潛污泵有較大影響。

    (2)沉池中漂浮物形成的浮渣量很大,去除這些浮渣,操作人員的勞動(dòng)量很大,加上長時(shí)間的撇浮渣操作使大量污水又回到格柵井,必須二次提升,增加了污水泵的能耗。

    (3)旦格柵出故障,必須停止進(jìn)水。因此要求格柵除污泥性能可靠。很多舊廠的格柵除污機(jī)為高鏈?zhǔn)礁駯懦蹤C(jī),由于扒齒臂材質(zhì)問題易變形影響扒齒入槽準(zhǔn)確度,除渣效果差,影響生產(chǎn)。

2、曝氣系統(tǒng)耗能大

    有很多建設(shè)較早的污水處理廠在設(shè)計(jì)中使用穿孔管曝氣裝置,此種曝氣形式使用時(shí)間長,銹蝕就很嚴(yán)重,堵塞也很厲害,曝氣效率低下,使鼓風(fēng)機(jī)的電耗大幅度提高。曝氣池能耗占整個(gè)污水廠能耗的比例很大,是節(jié)能降耗的重點(diǎn)。

   3、曝氣池冬季會(huì)有泡沫問題出現(xiàn)

    內(nèi)已建好的污水處理廠曝氣池冬季時(shí)常出現(xiàn)大量泡沫,特別是冬季陰天氣壓低時(shí)更為突出。泡沫飄浮在池面上,溢滿過道,有時(shí)被風(fēng)吹,到處飄飛,影響衛(wèi)生。有時(shí)甚至無法取樣化驗(yàn),嚴(yán)重時(shí)帶起活性污泥顆粒,影響正常運(yùn)行:

4、常規(guī)帶式壓濾機(jī)的濾帶沖洗效果不佳

    很多污水處碑廠采用的帶式壓濾機(jī)均為早期產(chǎn)品,在運(yùn)行中表現(xiàn)出很多問題,如濾帶沖洗裝置達(dá)不到實(shí)際要求,濾帶沖洗效果差。濾帶清洗是帶式壓濾機(jī)關(guān)鍵的工序,效果不好,無法恢復(fù)濾帶過水能力,脫水過程無法連續(xù)進(jìn)行。絮凝反應(yīng)器的設(shè)計(jì)·需要改進(jìn),泥藥混合液入口在反應(yīng)器上方,內(nèi)部采用階梯下落式混合,反應(yīng)劇烈,而絮凝劑PAM與污泥的調(diào)質(zhì)反應(yīng)迅速而且易碎,不可逆轉(zhuǎn),因此反應(yīng)絮塊易被摔碎,在重力脫水段絮塊尺寸不夠,易跑料。因此對(duì)絮凝劑分了量要求太高,而分子量高的PAM價(jià)格較貴。另方向,因跑料造成泥餅產(chǎn)量低。濾帶接口如果為金屬螺旋銷環(huán)接口,在運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)還會(huì)造成刮泥板磨損嚴(yán)貢,泥餅剝落不凈,增加濾帶清洗難度,而且使用壽命短。同時(shí)早期產(chǎn)品的真空輥孔徑小,剪切脫水濾水速度慢,效果不好,易跑料,輥內(nèi)濾液排除不凈容易沉積,使真空輥失去作用,影響泥餅產(chǎn)量。

    5、采用產(chǎn)污水泵的弊端凸顯

    污水處理廠設(shè)計(jì)時(shí)為了節(jié)省造價(jià),對(duì)于小型水泵往往采用產(chǎn)的立式水泵,但產(chǎn)泵的使用存在原水泵廠家可能會(huì)停止生產(chǎn),在維修時(shí)找不到各件的風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)產(chǎn)水泵填料易磨損,漏水嚴(yán)重,污水四濺,泵房衛(wèi)生備件差,更換盤根勞動(dòng)強(qiáng)度大,更換頻繁,維修量大,能耗高,效率低。

二、對(duì)應(yīng)解決辦法

    為解決上述問題,可考慮將舊型的高鏈?zhǔn)礁駯艡C(jī)更換成回轉(zhuǎn)式格柵除污機(jī),同時(shí)將柵距定為10mm,這樣可使去除柵渣量大增,給潛水泵的運(yùn)轉(zhuǎn)創(chuàng)造了良好的條件,確保了生產(chǎn)要求,解決了該廠無細(xì)格姍問題和沉池漂浮物過多的問。而且該機(jī)的電器控制系統(tǒng)較好,可以自動(dòng)連續(xù)清污、定時(shí)間隙清污及手動(dòng)清污多種運(yùn)行模式,在不同的季節(jié)可以改變運(yùn)轉(zhuǎn)方式,起到節(jié)能的效果。

    對(duì)于脫水機(jī)的問題需將老式機(jī)型進(jìn)行更換,現(xiàn)階段有種****型脫水機(jī),該機(jī)在濾帶清洗方面有很大的優(yōu)勢,清洗水箱內(nèi)噴頭為新產(chǎn)品,自然形成的壓力比老式噴頭壓力大,拆解方便。在設(shè)備安裝時(shí),增加了臺(tái)管道增壓泵,沖洗壓力比原機(jī)型有較大提高,沖洗效果良好,泥餅產(chǎn)量明顯提高。壓榨段中空輥由個(gè)變兩個(gè),且第個(gè)輥直徑加大,而且過水孔徑加大,輕易實(shí)現(xiàn)預(yù)壓榨過程,使污泥絮體中大量表面游離水快速擠過濾帶,而使壓榨段的污泥含水率降低,減少擠壓過程中的跑料,污泥泥餅產(chǎn)量明顯提高。絮凝反應(yīng)器的結(jié)構(gòu)更加合理,泥藥混合液山反應(yīng)器底部進(jìn)入,內(nèi)設(shè)絮凝攪拌裝置,生成的絮體由反應(yīng)器上口溢出進(jìn)入貢力脫水段,整個(gè)反應(yīng)過程的劇烈度下降,絮體不易打壞。實(shí)際運(yùn)行表明,絮體生成情況良好,與老脫水機(jī)相比,對(duì)絮凝劑PAM分子量的要求稍有下降。該機(jī)的濾帶為無接口型,使用壽命長。

    為解決產(chǎn)泵現(xiàn)今技術(shù)不夠成熟的問題,可采用進(jìn)口潛污泵,能夠滿足實(shí)際要求,運(yùn)行效果良好。在工程實(shí)踐中,對(duì)產(chǎn)水泵和進(jìn)口水泵的節(jié)能情況進(jìn)行過實(shí)際測量,單臺(tái)泵(按常規(guī)污水廠使用的功率考慮)每日節(jié)省電費(fèi)約為300元400元,年省10萬元15萬元,節(jié)能降耗效果明顯,而且設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)簡單,故障率低,還可節(jié)約大量維修費(fèi)用。很多舊廠在水泵更新工作完成后,均反應(yīng)運(yùn)行效果很好.

    對(duì)于曝氣系統(tǒng)能耗過大的問題,可以考慮將穿孔管改造為硅橡膠管式曝氣管。曾在個(gè)污水廠做過對(duì)比實(shí)驗(yàn),在實(shí)驗(yàn)條件相同的情況下,同樣的鼓風(fēng)機(jī),同樣的進(jìn)風(fēng)管,只是曝氣器不同,池體邊是穿孔管,另邊是改造后的曝氣器,使用便攜式溶解氧監(jiān)測儀(便攜式溶解氧監(jiān)測儀生產(chǎn)廠家:上海博取儀器有限公司)測量,改造后的邊溶解氧平均高出原穿孔管邊的溶解氧倍,這證實(shí)氧利用率比改造前高出倍,效果良好。

    經(jīng)過對(duì)泡沫問題進(jìn)行深入分析研究,冬季產(chǎn)生泡沫問題的原因人概有四個(gè)方面,并針對(duì)性的提出了解決辦法。第方面是氣溫的原因。由于氣溫低,曝氣池中產(chǎn)生的氣泡不易破碎,輕易堆積,這時(shí)應(yīng)對(duì)下藝進(jìn)行調(diào)整,適當(dāng)降低溶解氧,破壞泡沫堆積的條件。第二方面是進(jìn)水中表面活性劑物質(zhì)含量過高,通過鼓風(fēng)吹脫,容易產(chǎn)生大量泡沫,再加上氣溫條件,易出現(xiàn)泡沫堆積。因此應(yīng)查明污染源,采取措施使進(jìn)水中無發(fā)泡物質(zhì),泡沫就會(huì)自然消失。第二方面是由于微孔曝氣產(chǎn)生的氣泡小,不易破碎,易堆積,此時(shí)需對(duì)溶解氧進(jìn)行適當(dāng)調(diào)控,使泡沫得到控制。第四方面是當(dāng)曝氣池MLSS過低時(shí),比較輕易產(chǎn)生泡沫。因此,在冬季嚴(yán)格控制MLSS在1.58g/L以上,控制泡沫堆積效果明顯。

    三、結(jié)語

    以上是對(duì)內(nèi)常規(guī)污水處理廠在運(yùn)行治理和深挖節(jié)能潛力中碰到的幾個(gè)問題,并對(duì)解決措施進(jìn)行了簡單剖析。希望對(duì)于些老舊的污水廠在技改和運(yùn)行治理中能有定的參考價(jià)值。

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